针对比亚迪充电桩夏季高温跳闸问题,一位车主进行了实测温度记录,并完成了加装监控和优化散热的改造。通过详细的改造过程和温度对比数据,为其他车主提供了实用的解决方案,解决了充电桩过热和监控安装的痛点。
智能速览
实测充电桩漏保温度达60度,电表空开50度
选择插电款4G监控,避免频繁充电问题
改造后漏保温度稳定在28-29度,散热明显改善
使用6平方BV线连接,解决接线空间问题
计划加装温控器和降温风扇进一步优化
精华内容
面对充电桩过热跳闸的困扰,这位车主通过系统性的改造方案,不仅解决了散热问题,还成功集成了监控功能,实测数据验证了改造效果。
问题发现
夏季空开跳闸两三次,引发了对充电桩安全性的关注。使用温度计测量发现,充电桩C40漏保温度接近60度,电表侧供电公司的C69空开也达到50度。这些数据表明充电桩存在明显的散热问题,特别是在高温环境下。
同时,由于车位安装了车位柜,产生了加装摄像头的需求。对比了4G电池款摄像头后,考虑到即使带能量棒最长也需一周充电,最终选择了插电款的4G双头摄像头。
改造准备
采购清单包括:PDU插座(考虑增加漏保功能)、6平方BV线三种各一米(利用家里剩余2.5线作为辅助)、海某威某的4G双头摄像头。选择PDU而非普通86明装插座,是为了满足安全和功能需求。
改造前的准备工作充分,材料选择考虑了实际需求和成本控制。线材规格的选择基于安全负载计算,确保改造后的稳定性和安全性。
实施过程
接线时发现漏保口很小,先用2.5平方线缠绕6平方线,但头仍然太大无法完全塞进漏保。最终采用两根6平方BV电线打弯后一起塞进漏保锁死的方案。
为改善散热,决定不安装原来的漏保罩。监控电源线沿着充电桩保护箱边角,用热熔胶枪固定,走线美观且安全。
对比了比亚迪原厂安装工艺,发现安装师傅电线直接塞漏保,没有折弯处理,更没有使用液压钳压端子,工艺标准有待提高。
效果验证
为验证改造效果,分别测量安装前后的漏保温度。测试条件:均充电半小时,冬季车库温度17度。
安装前漏保温度约28度,安装后约29度,属于正常范围,说明改造没有产生额外热量。相比夏季60度的高温,冬季测试温度正常,证明散热改造方案有效。
测试数据表明,合理的接线方式和散热措施能够显著降低充电桩工作温度,减少跳闸风险。
后续计划
下一步准备安装温控器和降温风扇,相关材料和工具已经在PDD采购完成。这一步将进一步完善充电桩的温度控制系统。
温控器可以根据温度自动启停风扇,实现智能化散热管理。这种主动散热方案相比被动散热更有效率,能够在高温环境下保持充电桩稳定工作。
整个改造过程体现了渐进式优化的思路,从基础散热改善到智能化温控,逐步提升充电桩的安全性和稳定性。
这次改造不仅解决了充电桩过热问题,还成功集成了监控功能,实测数据验证了方案的可行性。对于面临类似问题的车主,提供了可参考的解决思路。如何在保证安全的前提下优化充电桩性能,值得每个车主关注。
关键评论
建议使用线鼻子连接,避免漏保发热
拆除漏保外壳利于散热,已有车主实测有效
4G监控在地下室信号是个问题,需要提前考虑网络方案
新款充电桩可能存在改进,老款车主更需要注意散热问题
56度温度其实不算特别高,但仍需关注持续运行状态