行车记录仪转接线DIY(12V转5V)减少电瓶亏电
今日服役8年的车再次无法点火,经过维修店检查是冬季电瓶亏电导致。距离上次更换电瓶已经4年多,所以就买了新电瓶。仔细回想最近用车情况,发现最近一年的行车记录仪在点火开车的时候经常重启。想想会不会是这个导致的呢?
实际拆下行车记录仪,用可调直流电源供电,一切正常,可以正常启动,但是电源停止供电后,会马上关机,猜测内部的锂电池已经老化。这个就不去拆了,可以用就行了。然后检查了转接线,发现转接线的电源在接上可调直流电源后,需要过10分钟才能输出5V,更可疑的是,这个淘宝买的转接线,在接可调直流电源的情况下(不接记录仪),竟然有37mA的静态电流。
估计淘宝买来的都是类似的,刚好自己会点电路就打算DIY一个。
从网上找了款待机电流25uA的芯片。然后网上找了个40mm*20mm*11mm的外壳,原理图,PCB,30分钟搞定。
这款芯片可以做到最高输入40V的电压(车载电平12V,所以是安全的),5V最大2A的输出。我设置的开关频率为1.1MHZ,这样可以减小电感的体积来塞进外壳。
买回来自己焊接了2块。(实际5V电源指示灯当时PCB没画上去。为了省电)。相比老的淘宝的线,自己所有的电容都用贴片陶瓷电容,理论上没有寿命限制。铝电解电容会随使用时间的增长容值衰减。
然后装壳,打胶。尺寸非常吻合。(理论上玻璃胶对散热有影响)。因为功率小,所以散热基本可以不考虑。
实际通电待机功耗,我的可调直流电源已经无法显示数值。(电源精度不够。)
带上我的行车记录仪大概耗电175mA的样子。
整个成本核算:
外壳花费13,电子物料花费49,PCB板嘉立创打样免费5个板子。总计花费62。因为芯片购买了2颗,焊接了2套,单套成本31.
目前已经装上车,看后期使用效果。应该是比淘宝的强一些。
作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~
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另外,fb的回路走线不太好
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